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本文主要设计了三相PWM整流器及其控制电路的主要参数,并对三相PWM整流电路进行仿真.着重对基于空间电压矢量的PWM整流电路电流解耦控制策略进行研究.通过仿真验证PWM整流器可以实现单位功率因数,且直流电压稳定,动态响应较快. 相似文献
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三相脉冲宽度调制(pulse width modulation,PWM)整流器在交流传动控制领域得到广泛应用,其控制水平十分关键。基于矢量空间和坐标变换原理,研究一种三相Boost型PWM整流器的矢量控制系统的结构设计。阐述了三相PWM整流器电压和电流相量的空间坐标变换方法,求取电压与电流的解耦串级控制结构,并在Matlab-simulink环境下,对所设计的矢量控制系统利用进行了仿真研究,仿真结果的分析标明。控制系统具有较好的稳态和动态性能。 相似文献
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针对矿用直流架线电机车在调速过程中采用落后的直流电机方式及浪费大量电能的问题,提出了一种由交流异步电动机拖动电机车的调速系统方案。逆变器采用电压空间矢量控制方式,利用单片机生成PWM波,优化了系统的调速性能。 相似文献
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本文在传统变频装置的基础之上,采用三相电压型PWM整流器代替原有的电力二极管不控整流,从根本上解决了变频器整流单元对电网的污染问题。实现了电能回馈电网,以实现理想的四象限变频传动。利用TI公司的TMS320LF2407ADSP设计了双侧PWM电压源变换器硬件实现原理图,并给出了系统的软件实现。 相似文献
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本文在对比了电压型和电流型PWM整流器的基础上,采用模块化设计思想设计了一种具有工程实用性的三相电压型PWM整流器,包括主电路、驱动电路、检测电路及保护电路的设计,并利用MATLAB进行相关仿真,仿真结果表明本方案达到提高功率因素的目的。 相似文献
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本研究以数字信号处理器TMS320LF2407为核心控制器,分析了采用直接功率控制策略的三相电压型PWM整流器实验平台的设计,介绍了主电路及其辅助电路的设计,电感、电容等硬件电路和软件程序的设计。实验结果表明,采用直接功率控制的三相PWM整流器具有高功率因数,高效率,谐波含量低等优点。 相似文献
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8750-65吊斗铲是世界上第一台无齿驱动吊斗铲,电气控制也是最先进的,采用 AFE (主动前端整流单元)整流单元的交流变频调速系统和 SIBAS (西门子自动控制系统)控制系统,具有节约电能、调速性能好、可靠性高、维护量小、生产效率高、功率因数高等优点,是矿山设备电气控制系统的发展方向.吊斗铲条直流母线预充电的作用是,主要是减小母线回路中冲击电流,防止电流过大损坏直流母线电容.根据电容的充电时间-t/RC,如果没有充电回路即 R=0,那么充电时间为0,相当于电容瞬间充了很大的电流,这样在电容上会产生很大的电流可能会烧毁电容. 相似文献
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介绍了一种简单的三相电压型PWM整流器控制方法,实验结果表明,该控制方法可行,实现容易,具有实际工程应用价值。 相似文献
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从我国目前采用吊斗铲无运输倒堆工艺的黑岱沟露天矿的实际生产情况看,该工艺的优势是明显的,但是也存在吊斗铲在分区开采时条区间如何接续即转向问题.黑岱沟吊斗铲无运输倒堆工艺在我国尚属首例,如何实现采区间的平稳过渡没有同类型矿山经验可以借鉴.利用建立吊斗铲扇形转向简易模型确定吊斗铲的作业参数或黑岱沟露天矿合理的转向起始位置,判断能否实现吊斗铲扇形转向. 相似文献
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《科技广场》2017,(7)
本文介绍了一种改进型的有限控制集模型预测控制(Finite Control Set Model Predictive Control,FCS-MPC)在三相电压型PWM整流器中的应用(Two level-Three phase voltage source PWM Rectifier,2L-VSR)。传统的FCS-MPC应用到VSR中需要分别预测8个不同矢量对应的输出,然后将这8个预测值分别代入目标函数中找出使得目标函数最小的电压矢量,运算量偏大,而且每个开关周期内开关次数大,从而造成开关损耗大。本文结合无差拍控制、开关状态反馈的思想提出一种改进型FCS-MPC。仿真结果表明,这种改进型的FCS-MPC相比于传统的FCS-MPC在不牺牲稳态和动态性能的情况下大大降低开关次数。 相似文献
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文章主要针对三相电压型整流器中的PWM整流器进行了研究,以其工作原理作为基础,对整流器运行中,四象限运行的状态进行了有效研究,并提出了整流器电源呈现受控转改,并且电流以及公因数均为可控性因素,这一特征增加了整流器的灵活性,能够随意在任何状态下进行切换。并提出了相关电流控制策略。 相似文献
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通过介绍空间电压矢量脉宽调制(SVPWM)控制策略在无速度传感器矢量控制系统中的实现,在此基础上给出了基于DSP的全数字化调速系统,并分别建立了改进的电压型转子磁链观测模型和PI自适应速度估算模型。实验结果表明:所采用的控制方法正确可行,控制系统具有良好的性能。 相似文献