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随着科学技术不断进步,企业生产不断趋向大型化和连续化发展,企业对设备的安全性、稳定性提出更高的要求。转炉除尘风机是炼钢厂主要的辅助设备之一,对其运行状态进行监测以及故障进行诊断,对减少事故和提高设备运行效率具有十分重要的意义。 相似文献
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介绍了液偶风机在转炉 OG 风机房一次除尘控制系统中的应用,着重阐述了液偶风机自动提速过程中开度控制过程,以避免引起电机因过电流而跳闸.该系统已经投入使用并通过验收. 相似文献
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随着卷接包装车间设备更新换代进程的加快,对包装车间工艺条件的技术要求越来越苛刻,同时为了满足卷烟企业提质降耗、降低成本以提高市场竞争能力的需求,需要对卷接机组除尘风机系统进行节能改造,而以电力电子器件为核心的变频调组技术为节能改造创设了可行的途径。本文针对卷接机组除尘风机的系统特点,提出了运用变频调速技术的恒压负反馈模式的控制方案,使除尘系统在变化的符合下运行更加平稳,为卷接机组的平稳运行和节能降耗起到积极作用。 相似文献
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唐钢长材部在转炉二次除尘系统改造中,摒弃了通常采用的增加过滤面积,降低过滤风速的改造方法,将核心的滤料更换为高效低阻力的覆膜滤料,从而大大降低了改造成本,改造后的粉尘的排放量控制在了很低的水平,风机系统能耗也大大降低。 相似文献
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该文介绍了在矿井综采掘进机割煤过程中用湿式振弦除尘风机消灭工作面及回风流粉研究的方案选择及几个技术难点的解决方法,有很高的实用和借鉴价值。 相似文献
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内蒙古利民煤焦有限责任公司煤矿Ⅱ0116回风上山布置在16#煤层中,为全煤掘进巷道。巷道断面为矩形,毛宽4m,毛高2.5m,毛断面面积为10m2,净宽3.8m,净高2.4m,净断面面积为9.12m2。设计长度为891m。工作面选用EBZ-160SH掘进机破煤、装煤,配合转载机、刮板输送机和胶带输送机运煤。巷道通风方式为局部通风机压入式通风,选用的局扇为两台FBDNo.6.0/11×2局扇,一台工作,一台备用,局扇吸风量为240~350m3/min,工作面风量为190~220m3/min。16号煤层原煤为中灰富硫肥煤,水分含量为0.54%,煤尘爆炸指数为33.96,煤尘具有爆炸性。工作面采用了掘进机内外喷雾降尘、净化水幕降尘、转载喷雾降尘等综合降尘措施,降尘效果差。2012年8月份内蒙古利民煤焦有限责任公司在矿井Ⅱ0116回风上山综掘工作面安装试用了矿用湿式除尘风机,并对其除尘效果进行了测试和分析。 相似文献
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文中对转炉烟气一次除尘废水处理工艺流程作了简单的介绍,该流程能够使钢厂转炉烟气除尘水基本实现闭路循环,达到节能减排的良好效果。流程中粗颗粒分离必不可少,而且在斜板沉淀池前加了电磁场辅以絮凝,使后序处理更加理想。 相似文献
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氧气顶吹转炉(简称转炉)炼钢烟气是钢铁生产重要的大气污染源,经湿法除尘后,空气污染转为水污染。氟(F)是工业废水中有害物质考核的主要项目之一,最高容许排放浓度10mg/1(按F计)。氟高还将引起除尘系统设备的腐蚀。 相似文献
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铁水预处理因工艺布局,料仓位置距离脱硫主体设备较远,投料时喷溅造成区域环境扬粉严重;且除尘风机设计能力偏小,不足以保证3座KR脱硫站的除尘效果。通过优化投料管路及助吹介质,并借用闲置的脱硅除尘,增强吸附能力,提升KR区域作业环境。 相似文献
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目前转炉烟气的净化回收仍有部分工厂采用湿法除尘工艺,缺点是:煤气中显热没有得到利用,耗水电量大,污泥处理工艺复杂,且容易引起二次污染,系统阻力大。论文提出的烟气净化回收新工艺,优点是:回收烟气显热,烟尘干法处理,大量节约用水,可提高转炉煤气的发热值,系统阻力小,节约电能。新工艺流程是转炉烟气经汽化冷却烟道后,温度由1500~1600℃降至~900℃,进入余热锅炉后烟气温度降至180℃,进入布袋除尘器除尘,再进入烟气冷却器冷却后由引风机送入煤气回收系统或放散。 相似文献
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