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孤东油田八区位于孤东油田南部,主要为正韵律的河流相沉积,油层非均质性严重,处于特高含水阶段。剩余油分布零散,常规注水挖潜困难。不稳定注水是提高水驱开发的一种重要有效手段,有必要研究不稳定注水相关增效机理。从实践出发分析水驱后期剩余油分布特征,提出了从井网、注采关联出发的不稳定注水适应性,提出了优先选择注采关联相对独立的井组、油层边部注采不完善的井组、层间差异大的井组实施不稳定注水,并进行了矿场试验,取得了良好的效果。 相似文献
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周期注水及化学调剖技术作为改善注水开发效果的两项重要措施.在油田开发中起着较大的作用,但在应用过程中也存在一些问题:本文通过对周期注水与调剖机理及其影响因素的分析,提出了周期注水与调剖相结合的调整办法,在应用中取得取得较好效果. 相似文献
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孤东油田地处滩海,自然环境差,因此在泉油生产过程中低压电力线路管理成为一项重要的基础性工作。低压电力线路管理工作不到位,不但会影响电能利用率和自身的安全有效运行,同时还会对高压输变电网带来直接影响,导致原油产量损失和生产系统不稳定。本文从问题分析、措施对策以及效果等方面进行了说明,以对油田采油系统低压电力线路的管理和改造起到指导作用。 相似文献
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孤东油田四区3-4单元,开发形势呈采出程度低、采油速度低的特征。主要原因是出砂、油稠造成停产停注井增多,导致动态井网不完善、储量动用程度低。为改善效果,一方面配套运用新工艺提高油水井利用率;另一方面通过补孔转注等手段提高储量动用程度。本文就单元开采特征及配套治理技术进行了分析研究,对应用效果做了阐述。 相似文献
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套管损坏一直是困扰油田开发的最严重的问题之一,它直接影响到油田的开发水平及其经济效益。本文针对孤东油田油水井套管损坏情况,从套管损坏的影响因素、形态、规律和套变机理等分析研究中,提出了一些经济可行的套管损坏预防方法。即制定合理开采方式减少油水井套损的发生,严格施工质量,减少人为诱发套损因素。 相似文献
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本文对孤东油田北部油气分布及控制因素进行了分析,本区受孤东断层和五号桩断层影响,发育多条北东向及近东西向雁列式断层向北东方向延伸到桩东凹陷,为油气运移提供了良好通道。油气分布主要受构造、断层以及断层与储层的有机结合等因素的控制。 相似文献
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针对孤东油田KD641区块,原油粘度高,原油性质相对较差,常规注水开发效果较差的特点,为了提高采油速度和采收率,在分析了可行性后,在该区块的7口井中应用了无杆泵采油方式——射流泵,该工艺对开采零散稠油区块有较好的适应性,并取得了良好的效果。 相似文献
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通过对孤东油田腐蚀现状调查,腐蚀产物和水质腐蚀因素分析,得出孤东注水管网的腐蚀是电化学腐蚀,导致孤东油田注水系统腐蚀的主要原因是水质成分中高的Cl含量、以及HCO3^-、SRB、SO4^2。等因素所致。 相似文献
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孤东油田自2003年9月实施二元先导试验以来,共投入9个二元驱项目,成为孤东油田上产增产的主阵地。通过对二元驱开发的管理可以看出二元驱开发过程中存在着很多问题,比如说前期井网不完善,注入质量需加强,层间矛盾大等,这些问题严重影响着二元项目的增油量,继而影响采收率,因此发现并认识影响二元驱开发效果的因素,并针对问题找出对策已成为二元驱开发过程中的关键。 相似文献
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孤东油田七区西北部上馆陶组属内陆河流相沉积的非均质多层砂岩亲水稠油油藏,油水粘度比大、非均质性严重,中低含水期含水上升快,水淹不均匀,因此特高含水期仍有大量剩余油分布,针对剩余油分布的各种形态,通过细分流动单元、简化层系、补孔扩射、优化注水压力、堵调结合、防砂扶井六项挖潜技术实施剩余油挖潜,改善油藏水驱效果提高采收率,在现场应用取得了显著效果。 相似文献
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孤东油田七区西54-61单元属中高渗透、高饱和、中高粘度、河流相沉积的疏松砂岩亲水油藏,目前已进入特高含水开发阶段,但是通过精细研究计算发现仍有剩余油分布。为了进一步提高采收率,实施了完善井网、合理的调整产液及注水结构等挖潜措施,见到明显效果。 相似文献
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孤东油田六区东南部注聚区由于注聚前存在注水倍数高,采出程度高,剩余油饱和度低等问题,在注聚2年半即将结束注聚时虽见到了一定的降水增油效果,但与方案设计有较大差距。为加快二元复合驱试验进度,在六区东南部注聚区延长注聚的同时实施转二元复合区驱扩大试验,见到了明显的降水增油趋势,比单一注聚更大幅度提高了采收率。 相似文献
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孤东油田六区东南部注聚合物一年多采,取得了较奸的增油效果。本文阐述了注聚实施和见效情况,分析了油井见效与不见效的原因。 相似文献
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针对孤东油田有杆泵抽油系统井下设备故障问题,进行了综合调查分析,指出地层开采条件、井身结构、井下设备的运输、储存、加工制造工艺及设计工艺和操作管理因素等是有杆泵抽油系统井下设备失效的主要原因,提出了相应的改进措施。 相似文献