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文章针对呼和浩特热电厂#5、6机组自投产以来,低加疏水系统无法正常运行的问题进行了探讨,对调试前后的运行状态和经济效益进行了对比分析。 相似文献
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以河北马头发电有限责任公司#6机组烟气脱硫改造工程为例,阐述了在火电厂老机组脱硫改造工程技术方案选择的原则及需考虑的因素,通过工程实践,总结出了相关经验。 相似文献
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从系统原理入手,具体分析D25硬件结构、GD8配置流程,阐述国电青山热电有限公司实施建设#11、#12燃煤机组烟气脱硫实时在线监测系统的过程,最终实现脱硫数据向湖北省调主站上传,为实现节能环保调度提供了燃煤发电机组真实可靠的基础数据。 相似文献
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本文从蒙达公司#5 、#6机组保安电源系统调试中所遇问题出发,分析了两台机组保安电源的可靠性并对其相应的解决方法进行了探讨. 相似文献
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贾建忠 《内蒙古科技与经济》2008,(6)
文章对2×300MW机组石灰石—石膏湿法烟气脱硫系统的运行维护进行了总结,其中的一些通用规律和准则基本适用于目前市场上常用的各种石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统。 相似文献
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以北方联合电力有限责任公司乌海热电厂(2×200MW)工程为例,介绍了火力发电厂石灰石湿法烟气脱硫系统所产生废水的处理系统及处理工艺,对工艺运行参数的调整和控制系统进行了探讨。并结合国内其他工程脱硫废水处理系统运行情况提出了对脱硫废水综合利用的建议。 相似文献
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国内火力发电厂烟气脱硫系统中采用的湿法脱硫工艺会产生外排废水,即脱硫废水。该废水成分复杂,水质中还含有大量的难去除的溶解性盐类。如果对脱硫废水仅仅简单处理后就直接排放,则势必会对我们的水环境及土壤环境造成严重污染。在国家相关环保政策中,也明确鼓励火电厂实现废水循环使用不外排。所以对于火电厂脱硫废水,只有进行深度处理,并实现零排,才能真正实现火电厂废水的循环使用和彻底解决脱硫废水的污染问题。溶解性盐类在废水中非常不易去除,国内各大火电厂脱硫废水零排放系统目前主要以蒸发结晶产盐和烟道蒸发这两种方式来作为零排系统的终端处理工艺。本文对这两种工艺分别进行了介绍,并对其各自的特点进行了比较和分析。 相似文献
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文章介绍了等离子点火系统的原理和等离子燃烧器的结构;重点阐述等离子点火系统在国电石嘴山第一发电有限公司#2机组的应用情况,#2炉经吹管和1 6 8试运,共计用油8 9 T,节约3 910T,#1、2机组从吹管到168h试运后整体启动,共计节约燃油约5 000T,经济效益非常可观。 相似文献
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2014年9月23日,茂名热电厂#6机组发生一起由于#2高调门门杆销子断裂,调门反馈无法关闭到位,#6机组被迫申请停机的不安全事件。汽轮机运行中,一旦调门卡涩关闭不到位极有可能造成汽轮机超速事故的发生。经中调批准#6发电机与电网解列,经过历时十天的紧张检修与处理,10月3日,#2高调门缺陷处理完毕,#6发电机并网恢复正常运行。 相似文献
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秦山核电二期扩建工程3#、4#机组与正在运行的1#、2#机组的核岛中心距约350m,而3#、4#机组的部分子项工程距1#、2#机组的部分附属设施仅有5m~150m,爆破飞石的危害对它们的安全稳定运行会产生严重的后果。因此,在常规的石方控制爆破的爆破飞石安全控制措施基础上又采取了特殊的措施来保证核电站的正常运行。本文详细介绍了这些子项工程施工过程中所采取的爆破飞石控制技术措施。 相似文献
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洛河发电厂#1机组吹灰程序系统采用的是独立于DCS系统的PLC控制系统。该PLC系统2002年投入使用,至今已运行十几年,设备老化现象严重,且因为设备型号较为陈旧,许多备品已无法购买。本文介绍了洛河电厂#1机组吹灰系统的控制原理及利用DCS改造机会将吹灰程序控制系统引入DCS方案的制定和实施情况。 相似文献
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达拉特发电厂四期FGD脱硫废水系统因废水出泥效果差,导致脱硫废水系统频繁故障、不能正常投运。通过分析原因,在调整加药量并对污泥输送系统实施改造后,提高了出泥效果,使废水正常投运次数增加。 相似文献
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艳洲电站是澧水下游末级开发的一座河床式水电站,该站总装机10台,装机容量为3.03万KW,其中,5# ̄10#机组由天津发电设备有限公司提供,1# ̄4#机组由克瓦纳(杭发)设备有限公司提供。电站集发电、灌溉、防洪、航运于一体,发挥了良好的经济效益。但根据近十年的运行情况来看,10#机组在水能利用方面还有潜能可挖,效益没有得到充分发挥,增容改造还有很大的空间。 相似文献
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针对某火力发电厂#5机组烟气脱硝与脱硫系统在线烟气监测分析仪之间氮氧化物浓度偏差原因,通过脱硝系统CEMS比对试验、总排口N O x比对试验、在线点烟气试验,分析了引起偏差的原因。认为是由于脱硝出口断面N O x浓度分布不均,脱硝A、B侧出口NOx浓度相对标准偏差分别为59.2%、67.9%,脱硝出口CEMS NOx在线监测点不具有代表性导致在线烟气监测分析仪之间氮氧化物浓度偏差。 相似文献
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